预防铝电解槽碳渣的产生

   2023-04-12 互联网4110
核心提示:  铝电解槽产生的碳渣严重时可降低电效3~5%,致使吨铝电耗增加400~700度,所以对电解槽十分不利,200kA电解槽采取人工捞碳渣每

  铝电解槽产生的碳渣严重时可降低电效3~5%,致使吨铝电耗增加400~700度,所以对电解槽十分不利,200kA电解槽采取人工捞碳渣每日每槽可捞出碳渣20多公斤,吨铝13公斤,占吨铝碳耗在2.5%左右。为了更好地采取有效措施预防碳渣大量产生,可相应采取以下技术措施。

  一、 保持适当厚度的保温料

  实践证明,保温料过薄易使空气与阳极表面接触,使碳块表面氧化掉渣;过厚则可导致远槽温度一般应保持在14~18cm之间。另外,粉碎的面壳块粒度是越细越好,如果多数粒度直径超过5cm以上,易造成透气氧化掉渣的现象。

  二、 保持适当的电解质水平

  电解质水平的高低是决定碳块氧化掉渣的主要因素之一。电解质水平过低会使电解槽蓄热量减少,不利于槽况稳定,但电解质过高,特别是超过残极(指两天内要换的极)平面,且950度左右的电解质溶液循环流淌在碳块的表面时,致使固态保温料溶化变成流体,使碳块表面会加剧氧化,碳渣量激增。所以,电解质水平保持高度一般在19~21cm之间,

  三、 采用无下棱抗冲刷阳极碳块

  无下棱碳块是将碳块的侧面与底面的过渡角由90度改造成倒角状或圆弧状。停槽后细心观察前两天换上的新极,新极基本不导电,但下棱却由直角变成了圆弧状,这说明此时的圆弧角形成的主要原因是由电解质冲刷阳极碳块,来减少无用下棱变成的碳渣,据悉,挪威的一家铝厂已应了该方案,过渡角为圆弧状。无下棱碳块主要优点是抗冲刷力强,能有效减少槽中碳渣,从而提高电效。

  经计算,200kA电解槽上使用的1450×660×570mm的阳极碳块,下棱由直角改为50450的倒角,单块重量减轻12公斤,吨铝碳耗可降低8公斤,每吨按2500元计算,吨铝成本降低20元。由于碳渣减少,槽电阻减少,因而可降低槽电压,从而可提高电效0.5%以上,降低吨铝电耗75度,按每度0.4元计算可降低吨铝成本30元。两项成果合计可使吨铝生产成本降低50元。以我国中小规模的年产10万吨铝锭企业为例,年可净增利润500万元。

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅