密闭式流浆箱智能控制系统的研究

   2024-03-11 互联网760
核心提示:1、概述目前,国内的中小型造纸企业的流浆箱大多采用手动操作,人工控制,自动化水平低。由于造纸工业流浆箱是个复杂的生产过程

1、概述

目前,国内的中小型造纸企业的流浆箱大多采用手动操作,人工控制,自动化水平低。由于造纸工业流浆箱是个复杂的生产过程,其数学模型不仅与箱体结构、浆位、总压有关,而且还与纸浆浓、挡板的开度、纸机的速度等众多因素有关,因此其数学模型存在着动态的不确定性,若采用固定的数学模型,单一的控制算法,控制效果往往不佳。针对流浆箱的这些特点,本系统采用了变结构双模数字控制算法。

2、工艺简介

系统开始运行后,有浆泵负责把纸浆从纸浆池中打入到流浆箱,内其浆位与出口压力通过变送器检测送入控制设备,在与设定值比较后形成控制偏差,通过设计合适的控制算法,产生控制输出,分别控制浆泵的打浆速度与风机的出口空气流量,以保证流浆箱内的浆位与出口压力稳定,进而控制喷浆速度与流量,使喷出的纸浆厚薄均匀,从而保证成品纸的质量。其工艺过程控制如图1所示。此控制过程一共有两个闭环回路一个是液位,一个是总压。本系统通过调节气垫空气量控制总压,调节进浆量控制浆位。

图1 密闭式流浆箱控制图

3、系统硬件选型

通过对系统整体分析,选用SIEMENS S7-200CN作为控制器,ABB公司的压力变送器作为检测元件,IPC-610工业控制计算机作为监控计算机,从而构成了一个基于DDC结构的低成本自动化控制系统。系统结构如图2所示。

图2系统硬件结构图

4、应用软件的设计

鉴于整个系统过程,对于流浆箱的控制有以下要求;即控制要实时性好,系统要稳定,控制精度要求高,不然会影响出口的浆速与上网的浆位,从而影响纸张的质量,基于以上的要求如果光用非线性的Bang-Bang控制或单单用线性的PID控制,其控制效果都不很理想。如果采用线性的PID控制,虽然稳态精度容易满足,但是大偏差时就容易出现较大的偏差,而且过度的时间比较长,如果采用非线性的Bang-Bang控制,虽然能使过渡时间最短,但是容易出现超调,而且在零点附近容易产生振荡造成系统不稳定。鉴于这种情况,设计了一种变结构的控制器是两者的优点有机的结合起来,从而使系统运行起来既快又稳。设计的变结构式的双模控制器如图3所示:

图3变结构式的双模控制回路结构图

此结构控制就是使系统的结构可以在控制过程的各个瞬间,根据某些参数的状态以跃变的方式有目的的变化,从而将不同的结构揉和在一起,取得比固定结构系统更加完善的性能指标。据此,针对流浆箱的液位和总压控制,提出了一种将非线性的Bang-Bang控制与线性的控制结合的变结构双模控制方法。

如图2所示:当设定值(SP)与检测值(PV)产生一个偏差,由识别机构通过不同的偏差来选择不同的控制器,当偏差大于某个值的时候采用非线性Bang-Bang控制,当偏差小于某个值的时候系统自动切换到线性的PID控制。

4.1 Bang-Bang控制器的设计

Bang-Bang控制也称为开关式控制,对于较大的偏差,例如∣En∣≥a,控制量变化u取+Um或-Um,实行非线性开关控制模态,以提高系统的响应速度。其表达式如下:

其中a为选择开关的切换值

4.2 PI数字控制器

根据偏差的比例(P)、积分(I)、微分(D)进行控制(简称PID控制),是控制系统中应用最为广泛的一种控制规律。本系统中采用的是增量式PID控制器其计算公式如下:

4.3系统程序的设计

本系统的编程软件是西门子公司提供的STEP7—Micro/Win.系统程序组成有主程序、子程序和中断服务程序三大类型。主程序好比一棵树的主干它是整个系统的框架,本系统的主程序的流程图4所示

图4 主程序工艺流程图

本系统的子程序分为手动模块、自动模块、滤波模块.程序框图分别如下:

图5 手动模块子程序流程图

手动模块主要原理就是根据不同的偏差,采用不同步长进行累加或者减,以阶越的方式接近零点。

自动模块子程序如图6所示,就是用编程语言编写一个PID的计算公式。在考虑到自动与手动的无扰切换,系统还设计了自动跟踪程序

图6自动模块子程序流程图

系统的滤波模块主要是对采样值进行压栈递推,然后用冒泡法求出最大值和最小值,再减掉最大和最小值,再求平均值。这样的滤波可以避免浪涌电流和其他一些因素的干扰,是系统的采样值稳定。

系统的中断服务程序主要是:每隔一秒 采样计数值和运算计数值进行累加一次。

本系统的上位机监控,采用的是研华IPC-610工业控制计算机加组态王。 监控效果图如下:

图6上位机监控画面图

这是上位机的监控画面,可以对下位机进行位操作和字操作,可以显示下位机的内容,还可以打印历史数据等一系列的功能。整个系统的人机界面十分友好!

6、调试与运行效果

根据PID的规律特性,通过反复调试确定了比较合适的PID参数,最终控制效果如图7、8所示:

图7液压回路控制效果图

图8总压回路控制效果图

很明显从两个控制效果图来看,绿色的检测值能够很快的追随红色的设定值并且保持稳定。

7、结论

实验结果表明:此算法可靠实用, 其结构和性能对纸页的形成和纸张的质量具有决定性的作用。在本系统中采用了主要采用了变结构双模控制算法,较好的保证了高精度和保持压力稳定能满足实时控制要求,而且它结构简单、在实际中容易被实现,易于推广。

参考文选

[1]、潘海鹏,变结构双摸数字控制算法的研究与应用,自动化仪表,2004.2

[2]、吴葆敦,造纸工艺及设备,中国轻工业出版社,2000.2

[3]、冯勇,现代计算机控制系统,哈尔滨工业大学出版社,1997.1

[4]、潘海鹏,一种强耦合对象的综合控制算法研究与应用,仪器仪表学报,2004.8

[5]、廖常初,可编程序控制器应用技术,重庆大学出版社,2001.8

[6]、刘舒,自动控制原理,中国人民公安大出版社,2002.1

[7]、孙优贤,造纸过程建模与控制,浙江大学出版社,1993.7

[8]、刘晨辉,多变量过程控制系统解耦控制理论,水利电力出版社,1994.9


 
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