涟钢CSP液压活套的PI+ILQ控制

   2024-03-11 互联网700
核心提示:  摘要:涟钢CSP热轧厂采用日本东芝公司开发的PI+ILQ活套控制,能克服PID控制及解耦控制的缺点,具有控制效果良好和现场调试容

  摘要:涟钢CSP热轧厂采用日本东芝公司开发的PI+ILQ活套控制,能克服PID控制及解耦控制的缺点,具有控制效果良好和现场调试容易等特性。特别在轧制薄规格产品时,PI+ILQ活套控制的张力波动和活套高度波动分别只有PID活套控制的30% 和20%左右,显著提高了产品质量。据统计,CSP热轧产品厚度偏差小于25μm,宽度偏差小于10mm,证明Pl+ILQ是一种有效的活套控制方法。

  0 前言

  湖南华菱涟源钢铁有限公司CSP(薄板坯连铸连轧)生产线是一条紧凑型热连轧生产线,其七机架精轧机组采用德国西马克公司的1700 mm四辊CVC轧机,精轧机组的一级和二级控制系统均由日本东芝公司开发设计。该热轧生产线2003年l2月建成投产,设计年产量为240万t,并于2005年成功轧制出了世界上第1卷最薄规格(0.78 mm)的热轧板卷。

  在CSP热连轧机组试轧轧制超薄规格产品的过程中,厚度控制、板形控制与张力控制的耦合作用相当明显,张力波动严重影响产品的尺寸精度和板形质量的现象特别突出,普通活套控制手段无法克服这些内在矛盾。鉴于PID有限的控制精度、NIC(非交互控制)[1] 和鲁棒解耦控制的相对复杂性[2-3] ,设计人员通过反复的分析和调试,决定采用两级控制手段实现液压活套控制:常规PI+ILQ(逆线性二次型)最优控制。PI+ILQ设计方法的实现相对简单而且控制精度较高,ILQ主要具有以下优点[4] :(1)如果对增益调整系数取极限,则ILQ系统的闭环传递函数渐近趋向于期望的对角阵传递函数,且增益调整系数与时间t无关,因此可以实现动态解耦;(2)能够得到基准最佳增益的解析解;(3)能够得到保证闭环系统最优增益调整系数的下限值。在涟钢热轧厂的实际应用结果表明,PI+ILQ方法是液压活套控制的有效手段。

  1 CSP热连轧活套的PI+ILQ控制

  1.1 液压活套儿Q控制

  

  其中,L为机架问的距离;E为轧件杨氏弹性模量;f为上游机架的前滑率;J为活套机械的转动惯量;g为活套的传动比;ωT,ωH分别为期望的张力、活套角度响应频率。图1中,τR,τF和θR,θF分别为设定单位张力、反馈单位张力和活套设定角度、反馈角度;τ0,θ0分别为基准单位张力、活套角度;KS1 ,KT分别为张力调节增益系数;Ks2,KA 分别为角度调节增益系数;C为活套角度和张力互作用补偿系数;△vR,△vs分别为主速度和轧制速度修正量;Tv为主速度系统时间常数;F1 ,F2,F3 为活套高度与张力互作用参数;△MR为液压活套转矩修正量;Mo为液压活套基准转矩;K P,K1,为液压伺服控制器比例、积分常数;k,ξ,ωn为液压伺服阀参数。其它为液压活套机械的设备参数。

  

  从控制器结构来看,ILQ的控制增益与控制对象自身的参数相关,是一种满足最优条件的极点配置方法。因此在进行ILQ控制器设计时,只要根据钢种和产品规格合理选择控制参数 ωT,ωH,然后精确调整增益系数KS1,KS2,(在此KT ,KA一般取定值),就完全确定了控制器,并可获得满意的控制精度。在ILQ活套控制系统中采用两个闭环控制回路来实现有效的控制:(1)液压压力控制用于产生一个恒定的带钢张力;(2)套量控制使得机架问带钢长度恒定。

  液压压力的控制是通过检测液压缸活塞侧和杆侧压力,并加以比较,然后通过伺服阀形成压力负反馈闭环来实现的,液压压力控制系统补偿相应阻力以保证正确的带钢张力[5]。活套套量是南装在活套轴上的角度传感器测得并换算出来的,活套高度控制回路通过发送速度校正值到相应的主传动来控制套量,即将相关主传动的速度校正值乘以该机架相应的压下量,以此作为一个校正值送到上游机架传动控制系统中来调节机架速度,维持机架问秒流量平衡[6-7]引入交互参数c来实现张力与活套高度之间的协调控制。

1.2 ILQ控制的启动条件

  在调试中现,当轧制薄规格产品时,若采用传统的PI控制,调节时间长,超调量大,严重影响产品头部的宽度和厚度尺寸精度;而如果只应用ILQ控制,其控制参数的整定较难,控制系统的调试时间长。如果采用PI+ILQ综合控制,只要正确确定其切换条件,就能发挥各自的长处,获得满意的控制效果。具体方案是,下游机架穿带完成T秒后先由常规PI控制活套的高度和机架张力,以便获得较快的响应速度;然后在同时满足下述条件的情况下,由PI控制切换到ILQ控制:(1)PI控制已启动T1秒;

  液压活套启动时序如图2所示。轧制开始时活套处于等待位置;在下游机架穿带完成时刻t0后,活套起套。机架问张力建立,活套处于开环控制;下游机架穿带完成T后,即在t1时刻,PI控制启动;在t2时刻,ILQ控制的切换条件得到满足后,ILQ活套控制启动。

  

  2 实际应用效果

  依据调试阶段的统计结果,采用PI+ILQ综合控制与单独采用PI控制相比,前者的张力波动和活套高度波动分别只有后者的30%和20%左右;在此仅列出轧制某种规格的三卷带钢时。4号和5号活套的高度和张力实际反馈结果,如图3、图4所示。

  

  3 结论

  日本东芝公司设计的活套PI+ILQ综合控制不仅便于工程技术人员理解和掌握,而且现场调试容易。在新产品的试轧过程中,活套控制系统的调节参数容易确定,可节省宝贵的调试时间;在CSP热轧实际生产中由于减少了活套控制问题引发的事故,产品合格率大为提高。尤其在轧制薄规格产品时,据统计产品厚度偏差小于25μm,宽度偏差小于10 mm,PI+ILQ活套控制效果非常明显。实践证明PI+ILQ活套控制是一种有效的活套控制方法。

  [参考文献]:

  [1]何虎,孙一康.热连轧活套系统分析与控制方法比较[J].北京科技大学学报,2000,5(22):482-485.

  HE Hu,SUN Yi—kang.Looper system analysis and control methods study in hot rolling processing[J].Journal of University of Science and Technology Beijing,2000,5(22):482-485.

  [2]傅剑,杨卫东,孙一康,等.武钢1700 mm热连轧机活套控制系统改造与实践[J].冶金自动化,2005,29(5):4347.

  FU Jian,YANG Wei—dong,SUN Yi—kang,et a1.Renovation of looper control system in 1 700 mm hot strip mill ofWuhan Iron and Steel Co[J].Metallurgical Industry Automation,2005,29(5):4347.

  [3]傅剑,杨卫东,李伯群.基于LMf的H_∞解耦及活套高度张力控制[J].控制与决策,2005,20(8):1208—1211.

  FU Jian,YANG Wei—dong,LI Bo—qun.LMIs based H_∞ decoupling method and the looper height and tension control[J].Control and Decision,2005,20(8):1 208—1211.

  [4]徐建英,刘贺平.永磁同步电动机的鲁棒MR.ILQ最优电流控制[J].控制与决策,2006,21(8):894.897.

  XU Jian—ying,LIU He—ping. Optimal current control of permanent magnet synchronous motor by the robust MRILQ design method[J].Control and Decision,2006,21(8):894—897

  [5]高 阳,陈凤.包钢CSP中的液压活套自动控制[J].包钢技术,2001,21(4):4548.

  GAO Yang ,CHEN Feng. Hydraulic looper automatic control at CSP[J].Science&Technology of Baotou Steel(Group)Corporation,2001,21(4):45-48.

  [6]童朝南,孙一康,陈百红.热连轧AGC控制中活套补偿的两种观点[J].轧钢,2002,19(4):4749.

  TONG Chao—nan,SUN Yi-kang,CHEN Bai-hong. Keytechnologies for screw down control system of DC motordrive[J].Steel Rolling,2002,19(4):47-49.

  [7]孙一康.带钢热连轧的模型与控制[M].北京:冶金工业出版社,2002.


 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅