热镀锌光整机液压压上控制系统介绍

   2023-10-05 互联网2120
核心提示:  l 概述  光整机是热镀锌生产线上的重要工艺设备,其主要作用是改善带钢板形,并在保证带钢表面光洁度与平直度的前提下,通

  l 概述

  光整机是热镀锌生产线上的重要工艺设备,其主要作用是改善带钢板形,并在保证带钢表面光洁度与平直度的前提下,通过控制延伸率来改善带钢的力学性能并消除屈服平台。

  某1480mm光整机组的设备布置如图1所示,光整机出口张力由热风吹扫装置后的拉矫机组提供,在此不作描述。

  

  2 光整机液压压上控制系统的组成

  该光整机液压压上控制系统作为热镀锌线控制系统的一个独立环节,主要承担光整机液压压上装置的控制任务,为满足控制精度和生产工艺的要求,选用了西门子S7-400系列CPU S7-414-2DP来构建控制系统,其硬件结构如图2所示。该CPU具有2个PROFIBUS-DP接口,作为整个生产线控制系统中的DP从站,通过PROFIBUS-DP1接口,采用1.5Mb/s的通讯速率,与镀锌线的主CPU构成DP主从通讯。主要完成整个生产线的启/停控制及光整机前后主传动装置的速度、张力等数据传输任务。

  

在PROFIBUS-DP2网络中,光整CPU作为DP主站完成光整机液压压上功能。一方面WINCC上位机通过CP5611卡与之进行S7通讯,完成工艺参数的在线/离线设定、实时数据显示、数据归档、故障诊断及报警等多种功能。另一方面,网络还具有2个远程ET200从站和1个PB-B-CAN总线桥。其中,工艺ET200站配置高速计数模块,进行速度检测信号采集,用于延伸率计算;数字I/0则完成包括液压站、热风吹扫风机、高/低压水泵、挤干辊等装置在内的启/停控制。操作ET200站完成操作I/O、轧制力、张力模拟信号采集及伺服阀控制。PB-B-CAN总线桥用于两个MTS位移传感器CANBUS信号的协议转换。

  3 光整机液压压上控制系统的功能

  由于选用的伺服阀和伺服缸总的响应周期约为20ms,因此为了满足光整闭环系统的动态响应及稳态精度要求(高响应、无超调),光整机液压压上控制系统采用了周期中断控制模式,设定循环周期为10ms,具有位置闭环、轧制力闭环、延伸率闭环等多种控制模式,同时又有开辊缝、闭辊缝、卸荷、过焊缝等多种工作状态。当光整机为闭辊缝工作方式时,系统处于恒轧制力控制模式;在轧辊开辊缝过程中,光整机处于位置闭环模式。当系统为延伸率控制模式时,按照工艺要求给出光整机的延伸率,通过调整轧制力或张力实现带材延伸率的恒定。

  3.1 位置闭环控制

  位置闭环模式用于开辊缝过程和闭辊缝期间的轧辊靠合过程。在开辊缝过程中,一方面要求操作侧和传动侧两侧油缸按目标值15mm进行快速响应,另一方面要求两侧油缸响应或动作的同步性,当两侧辊缝差大于允许值(本系统设定为2mm)时,系统自动退出位置闭环,进入卸荷状态。

  光整机CPU从上位机WINCC中读出不同工作状态的位置给定值,与位移传感器发送过来的实际位置值作比较,偏差值经过数字PI调节器处理后,输出信号作为主给定,通过伺服放大器驱动伺服阀动作。

  同步控制在位置闭环中起着不可或缺的作用。其将两侧伺服缸的实际位置偏差值变换成一对互补信号,经比例环节后,分别加在两侧伺服阀给定信号中,最终保证两侧伺服缸的同步动作。

  3.2 轧制力闭环控制

  控制状态从开辊缝切换到闭辊缝状态后,在轧辊靠合过程中,当总轧制力大于600kN时,系统自动从位置闭环切换至轧制力闭环控制。在通常情况(无手动微调动作)下,总轧制力采用操作侧和传动侧平均分配的方法,两侧轧制力相互独立闭环控制。手动微调时,轧制力分配随之改变,改变幅值可在上位机界面上设定,作为附加给定。

  3.3 延伸率闭环控制

  延伸率控制环作为轧制力外环工作。在系统处于轧制力闭环情况下,如果延伸率闭环有效,则延伸率闭环自动投入,系统根据设定延伸率自动调节轧制力给定值,与采集计算得来的实际延伸率形成闭环控制,保持延伸率恒定。

  3.4 过焊缝控制

  系统在闭辊缝状态时,如果检测到带钢焊缝,系统自动进入过焊缝处理程序,液压缸自动开辊缝,当焊缝通过后,自动闭辊缝。

  3.5 快速卸荷控制

  当按下快速卸荷按钮,或出现急停情况以及液压故障时,系统自动进入快速卸荷状态。此时,压上缸卸荷阀打开,伺服阀开度为-100%。

  4 结语

  本控制系统在某热镀锌生产线上已得到成功验证,生产效果良好。


 
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